Gas de hidrocarburos totales (C 1 -C 5 ), metano, aceite expulsado y rendimiento de aceite / betún retenido (mg / g de COT de la roca al final de cada etapa) para la lutita Rempstone. a HPWP secuencial (800 bar). B Experimentos anhidros. Para las etapas 3 a 5 del experimento HPWP, los resultados también se presentan para la muestra que se extrajo con solvente al final de la etapa 2. Los valores de VR% (Ro) debajo de cada histograma son para el inicio y el final de cada etapa. Las diferencias en los valores medidos de pruebas duplicadas generalmente están dentro del 6% para gas (C 1 -C 5 hidrocarburos) rendimientos, 4% para rendimiento de aceite expulsado y retenido y 2% para sequedad de gas. Crédito; Comunicaciones de la naturaleza (2019). DOI:10.1038 / s41467-019-11653-4
Un equipo de investigadores de la Universidad de Nottingham, el Servicio Geológico Británico (BGS) y los Sistemas Geoquímicos Avanzados, Limitado, ha encontrado evidencia que sugiere que la cantidad de gas de esquisto disponible para el fracking en el Reino Unido es mucho menor de lo que se pensaba anteriormente. En su artículo publicado en la revista Comunicaciones de la naturaleza , el grupo describe su nueva técnica y lo que mostró.
Hace solo seis años el BGS anunció que habían descubierto que los campos de gas bajo tierra en partes de Inglaterra y Escocia tenían aproximadamente 1, 300 tn pies cúbicos de gas de esquisto obtenible. Desde ese tiempo, las empresas de energía han impulsado proyectos de fracturación hidráulica que han extraído parte de ese gas. Pero otros se han quejado de que hacerlo ha provocado pequeños terremotos en las áreas cercanas a los sitios de extracción. También, algunos ambientalistas del país han sugerido que depender del gas fracturado reduce los esfuerzos realizados para convertir el país a recursos más sostenibles. En este nuevo esfuerzo, los investigadores han utilizado lo que describen como una nueva técnica para estimar la cantidad de gas bajo tierra en el Reino Unido y encontraron que es mucho menor que lo que encontró BGS en 2013. Sugieren que hay suficiente allí para solo siete a 10 años de extracción, no los 50 que afirmaron los investigadores en el estudio anterior.
Los investigadores describen su nueva técnica como basada en un estudio de depósitos de esquisto reales utilizando datos de absorción de gas junto con datos de campo. Estudiaron muestras de esquisto de dos ubicaciones en Bowland Shale, y lo usó para calcular la cantidad de gas en todo el sitio. Señalan que el estudio de 2013 no incluyó estudios de campo:los investigadores del proyecto utilizaron datos de empresas de energía. Los investigadores con el nuevo esfuerzo señalan además que se han logrado grandes avances en el aprendizaje de cómo medir el gas debajo de la superficie durante los últimos años.
El científico principal de BGS, Mike Stephenson, que no participó en el nuevo esfuerzo, sugirió a la prensa que se requiere mucho más estudio de los campos de gas del Reino Unido para determinar la cantidad real de gas de esquisto.
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